攻关为成山再注活力

发布日期:[08-08-12 21:29:00] 点击次数:[]

    山东成山三角轮胎殷份有限公司成山分公司群众性QC攻关活动朝气蓬勃,年年出成果,岁岁增效益,为企业发展注入了活力。前不久,该企业又有两项QC攻关成果分别被推荐参加国家石化局及山东省经委组织的QC攻关成果发布会。
    这两项QC成果全部来自该企业子午线轮眩生产车间。去年,随着子午线轮胎产量的增大,生产过程中不可避免地出现一些问题。针对内衬层产生气泡以及进口KRUPP成型机反包胶囊影响正常生产的问题,相关车间展开了QC攻关。
    经调查分析,找出了致使内衬层产生气泡的4个主要因素,并制定了相应对策及实施方案。根据压延速度调整了供胶速度,使辊间积胶的形状成为纺锤形;更换贴合辊,并根据内衬层用冷却水为循环水、水质不高的事实,每两班更换一次过滤网,从而保证了压延机辊温在(80±2)℃左右,挤出胶条温度<105℃。去年7—12月份,内衬层平均合格率达99.01%,气泡现象基本得到控制,硫化后起鼓的轮胎大大减少,每条平均节约资金60余元。
    KRUPP成型机反包胶囊是子午线轮胎成 型过程中的重要部件,长期依赖进口,且价格昂 贵,每只胶囊价值800美元,使用寿命却很低, 每只胶囊只能成型胎坯3000条3同时还存在 外方供货不及时、胶囊设计有缺陷等问题。成 型车间QC攻关小组对其进行了全面剖析和测量,确定了8项技术条件和要求,作为国产化改 造的重要依据;同时对4个月内所消耗的50条进口胶囊的质量情况进行了细致分析,找出了制约使用寿命的主要缺陷及形成原因。改造后 的胶囊厚度一致,膨胀均匀,强度和反包力大, 气密性和耐屈挠性较好。经使用完全符合工艺要求,可替代进口产品;平均每只胶囊成型胎坯 6200条,且价格仅为40元人民币,大大降低了 生产成本。国产化改造的成功从根本上解决了胶囊缺乏的问题,为进一步扩大子午线轮胎生产规模创造了有利条件。 

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